啤酒是酿酒业中废水和污染物排放大户。啤酒工业在清洁生产和污染防治工作中虽然取得了较大的进展,吨产品废水排放量也有较大程度的降低,但随着啤酒产量的增长,废水及污染物排放总量仍有增长的趋势。随着2006年1月1日起实施的啤酒工业污染物排放强制性标准的出台,装备水平低、产品质量差、消耗高、环境污染严重和经济效益差的现有啤酒生产厂将逐渐被淘汰,而平时不断进行技术革新、技术进步、节约有限资源、强化环保的啤酒制造大企业则顺应形势,促进了经济效益、社会效益、环境效益的协调发展,带来了真正的实惠和看得见的经济效益。
"我们的废水已经成为了北京市顺义区的引资优势。"据北京燕京啤酒集团有关负责人介绍,今年燕京啤酒节期间,首钢的一个冷轧钢厂投产,燕京把中水卖给他们,不仅自己有经济效益,冷轧钢厂也节约了成本。燕京污水处理厂处理的中水有30%~40%回收自用,用作锅炉除尘脱硫、冲渣、厕所、绿化及糟场冲糟、洗车、建设工地用水等,增加水的重复利用率,减少污水排放和新水消耗。麦芽车间的浸麦废水经过处理回用至锅炉除尘脱硫,作为中水用量不足的补充水源。公司经过数年改造,共投入800万元,年可减少新水补充量50万立方米以上。
为进一步提高废水处理质量,适应生产发展需要,近些年来,燕京啤酒在节能降耗方面投资很大,仅实行废水处理新技术,采用荷兰帕克公司废水处理技术,就投资1.3亿元,使废水全部达到中水标准,中水再用一年可减少新水补充量10万吨以上。实际上,燕京啤酒的废水处理设施并非新近开发的啤酒废水处理技术,但处理的水质远远好于现行的排放标准,且处理成本仅为0.7元/m3左右;集团对污水处理系统进行改造,建设的三座IC反应器进行厌氧预处理运行中,最大将产生16000立方米/天的沼气量,每立方米热值大于相当于1公斤煤燃烧产生的热量。如果直接通过火炬点燃将产生大量的二氧化碳,对环境产生负面影响,同时也浪费了能源。通过对沼气发生装置及点火装置进行技术改造,进行沼气回收,将其用于烘干湿麦糟来生产饲料,以代替部分蒸汽。仅此一项,上年节煤7616吨,节约资金300余万元。而废水处理产生的沼气替代蒸汽被用于烘干湿麦糟来生产饲料;湿麦糟烘干后添加相应比例的其他成分,成为非常受欢迎的饲料,仅上年销售额就达2000多万元。
啤酒发酵后产生大量的废酵母,传统工艺是将其排入地沟,既浪费还造成污染。燕京自1985年起和中国科学院微生物研究所合作,回收废酵母,并逐步深化发掘其价值,从生产干酵母直至核糖核酸、核苷酸等高附加值产品。干酵母粉、核糖核酸、核苷酸都可以被广泛用于医药,价格较高,如核苷酸每吨价格达200万元。公司分别投资建设了每小时生产50~80公斤的干酵母粉生产线、核糖核酸生产线、核苷酸生产线。上年共生产干酵母粉600吨(3800元/吨),核糖核酸17.5吨(产值400万元),创造了可观的经济效益。
二氧化碳是啤酒发酵的一项重要副产物。在主发酵过程中,二氧化碳大量集中地排放出来,不仅量大,而且质量好。排除干净其中含有的一些挥发性物质如醇、醛、酯等,将其回收可以用于后面工序的灌装备压等,不仅减少了酒液的氧化,也减少了环境污染。集团从1990年开始引进国外技术,先后建设了三套二氧化碳回收装置,上年共回收二氧化碳11594.5吨,价值800余万元。
去年,燕京实施了"515工程"计划,即:吨酒节约成本5元、吨酒耗电下降1千瓦时、吨麦汁耗粮下降0.5公斤。上半年,每千升啤酒水耗降到6.79吨,累计节煤20829吨、节电866万千瓦时。燕京啤酒集团在清洁生产、污染预防治理和节能降耗等综合利用方面取得了可喜的成绩,真正走上了循环经济之路。
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