摘要:晋江市环保局副局长陈冬生对“风暴”过后的晋江皮革行业有段总结。他说:“从去年到今年,整个晋江制革业的清洁生产技术有了很大水平的提升,都建立了一套规范的管理制度,对环保法规有了更深刻的认识,从被动整改到自觉治理甚至提前治理,实现了角色的转换。
痛下决心 晋江皮革已练好“技能”
那么,这一年里,晋江皮革行业都练就了哪些“逃生技能”?
“逃生技能一”是不疑余力地环保投入。
“如果说,以前晋江皮革企业是被动地做环保,那么经历了这场‘风暴’之后,‘环保’理念已经深入他们的骨髓,成为一种自动自发的意识。”晋江市环保局副局长陈冬生表示。
陈冬生向记者介绍了一组数据:目前,就污水治理的费用来看,泉港普安集控区治理一吨污水花费4元,而晋江的皮革企业则需要花费十几元。“单单从这一点,就可以看出晋江皮革企业对于环保的投入。”
在“环保风暴”之前,所有晋江皮革行业并不具备氨氮≤35mg/l的技术能力;如今,安东工业区和可慕集控区的所有单体企业,全都已经达到了这个标准。“为了氨氮含量能达标,协会特地向美国和澳洲的公司引进了微生物代谢调节剂和硝化细菌强化剂,以控制污水中的氨氮含量。这两家公司都是世界上治理污水的权威,引进他们的技术和产品,价格不菲。”陈荣辉介绍,在这场“环保风暴”中,整个晋江皮革行业的环保投入之大,是前所未有的。单单峰安一家在污水治理设施以及技术改造上面的投入就达到了4000多万元,兴业皮革的投入达到了3000多万元,可慕集控区的污水处理厂也达到了2000多万元。
“此外,相较于普安集控区,晋江皮革企业在污水处理上多了一道保障。”陈荣辉介绍,所有晋江的皮革企业,自行将污水处理到COD≤500mg/l,氨氮≤35mg/l的标准后,还要再统一排放到位于安东工业区的“泉荣远东污水处理厂”进行二次处理。该处理厂会按照生活污水的标准,将所有污水处理成COD≤60mg/l,氨氮≤8mg/l再排入深海。
“其实,经过两重处理再排入深海的污水,已经不会再对环境造成污染。”陈荣辉介绍。
另外一个“逃生技能”就是积极重组,增产不增污。
此场“环保风暴”中,晋江皮革行业能够“成功逃生”,整个行业未雨绸缪的意识也起了关键的作用。
刚刚下发的《通知》中规定:现有生产规模3万标张/年以上至10万标张/年以下皮革企业,从通知下发之日起至2011年底,只允许加工蓝湿皮、二层皮,不得加工原皮。2012年1月1日起,生产规模10万标张/年以下的皮革企业一律关停淘汰。现有生产规模10万标张/年以上至30万标张/年以下皮革企业,从本通知下发之日起至2014年底,只允许加工蓝湿皮、二层皮,不得加工原皮。2015年1月1日起,生产规模30万标张/年以下的皮革企业一律关停淘汰。
据安海可慕制革理事会负责人许清思介绍,可慕集控区内有63家企业,其中规模达到30万标张/年的企业只有5家。按照《通知》规定,这些必须根据现代企业管理制度进行整合、重组、提升,否则到2015年,该集控区内所有未能达到30万标张/年的皮革企业都必须予以关停淘汰。
“《通知》下发没多久,我们的整合重组方案就已经上报到了晋江市环保局。条件一成熟,我们随时就可以进行合并。”许清思本人也是晋江腾华制革有限公司的总经理,他所经营的腾华皮革,也没有达到30万标张/年的标准。如今,他已经与集控区内永盛、恒春、香江三家皮革商定,未来一起整合重组、优势互补,以增强实力。
《通知》中,对安东工业区和可慕集控区的排污总量、排放水量都进行了控制。这也意味着,集控区内的企业想扩大产能,必须建立在不增加排污量和排水量的基础上。
于是,“增产不增污”成为目前所有晋江皮革企业的共识。许清思介绍,可慕集控区预计投入1000多万元,兴建“污水处理回收系统”。陈荣辉也表示,他也正与协会会员共同探讨研究,如何从技术上回收污水,实现“增产不增污”。
记者观察
活下来的力量
持续了近一年的“环保风暴”,记者一度以为,对于整个晋江皮革行业来说,这是场具有毁灭性的“风暴”,实则不然。
晋江市环保局副局长陈冬生对“风暴”过后的晋江皮革行业有段总结。他说:“从去年到今年,整个晋江制革业的清洁生产技术有了很大水平的提升,都建立了一套规范的管理制度,对环保法规有了更深刻的认识,从被动整改到自觉治理甚至提前治理,实现了角色的转换。现在晋江制革业的清洁生产技术和设备,相信都已位列国内先进水平。”
“可以说,‘风暴’过后,整个晋江的制革行业实现了质的提升。”尽管近一年来,泉州市皮革行业协会会长、峰安皮业股份有限公司董事长陈荣辉带领着协会会员四处奔走,三天两头开会讨论对策,但对于这场经历,乃至最新出台的被业内用“严苛”一词形容的《通知》,陈荣辉始终认为,这对行业来说是件“好事”。无论是整合重组,还是被“迫使”增产不增污,企业的技术只会越来越强,管理只会越来越规范,整个皮革行业也会越来越好。
采访中,处于安东工业区的一家皮革企业老板的一段话令记者印象深刻。他说:“这近一年来,我在安东工业区的厂房一直处于停产状态。我宁愿提高成本将所有生产放到外省去,也要等厂区整改完毕和环评手续正式批复下来才开始生产,过程中的损失可想而知。如今,《通知》让我看到了曙光,我近一年的努力整改没有白费,我们企业更强了,以后会更好。”
由此,记者也深信,这场看似具备毁灭性的“风暴”背后,其实是对晋江皮革行业的无形推动。相信能从这场“风暴”中存活下来的企业,哪怕以后再经历更强劲的“风暴”,也会有足够的实力去承受。
风暴过后见彩虹!